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大容积循环水池漆渣下沉不上浮AB剂配比调试技术问答

时间:2026-07-08 16:38:57 来源: 浏览|:3次

多工位涂装车间配套大容积循环水池时常出现漆渣下沉堆积问题,水面仅有少量细碎浮絮,大量漆粒沉积池底形成厚重污泥,长期淤积会占用水池有效容积,造成水体循环量不足,污泥厌氧发酵发黑发臭,不少企业反复增加 AB 剂投放量依旧无法改善,核心问题在于药剂配比、水质环境与搅拌工况未同步调试匹配。

漆渣下沉本质是脱粘后的漆粒无法形成低密度稳定絮团,分三类核心诱因。一,A 剂投加过量,过量破粘药剂持续拆解漆渣絮凝结构,B 剂高分子链无法有效吸附颗粒,絮团松散密度升高,直接沉入池底;二,B 剂选型或用量不足,高分子絮凝成分缺失,细小漆粒无法抱团,单颗颗粒重量大于水体浮力持续沉降;三,循环水酸碱度偏离适配区间,破坏 B 剂高分子离子结构,丧失架桥上浮能力,即便足量投加也无法成型浮渣。

大水池调试遵循先调水质、再定配比、后优化搅拌的完整流程。每日检测循环水体酸碱度,油性漆体系维持偏碱区间,水性漆体系保持中性偏弱碱,水体偏酸时少量多次添加水质调节剂,不可一次性大量投放酸碱造成水质剧烈波动,调节完成静置循环一段时间,确认水质稳定后再调整 AB 剂投加比例。

配比调试采用梯度小试方法,取用现场原水搭配车间在用涂料,逐步调整 A、B 相对用量,观察絮团密实度与上浮速度。若池底污泥持续增多、水面絮细碎,适度提升 B 剂补充量;若水面泡沫泛滥、漆渣发黏难打捞,则减少 A 剂投放。大水池水流分布不均,仅依靠主循环泵搅拌无法实现药剂均匀扩散,可在水池中部增设低速曝气或搅拌装置,搅拌强度不宜过高,高速水流会打碎成型絮团,加重下沉问题。

药剂投放顺序不可颠倒,先投 A 剂,系统循环充分反应后,再投放 B 剂,给絮凝反应预留充足时间。每周定期排空清理池底沉积污泥,减少水体内部残留漆粒基数,降低药剂处理负荷。完成整套配比与工况调试后,漆渣可完整成片上浮,便于刮渣设备集中收集,消除池底污泥淤积隐患,稳定循环水水质,减少清池停机频次,适配大容量循环水池长期连续生产需求。
 

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